南山印尼賓坦氧化鋁公司技改革新 飛灰“變廢為寶”
摘要: 近日,南山印尼賓坦氧化鋁公司電廠鍋爐車間成功改進生產(chǎn)工藝,利用煤制氣飛灰內(nèi)固定碳充分燃燒,實現(xiàn)了飛灰“變廢為寶”的新跨越。對于印尼賓坦氧化鋁公司電廠鍋爐車間而言,
近日,南山印尼賓坦氧化鋁公司電廠鍋爐車間成功改進生產(chǎn)工藝,利用煤制氣飛灰內(nèi)固定碳充分燃燒,實現(xiàn)了飛灰“變廢為寶”的新跨越。
對于印尼賓坦氧化鋁公司電廠鍋爐車間而言,從煤制氣飛灰的輸送倉泵、壓縮空氣、氮氣儲氣罐、輸送管道到參與鍋爐運行燃燒都是次。要想實現(xiàn)煤制氣“飛灰”進入鍋爐平穩(wěn)摻燒,要考慮的細節(jié)有很多,并不是一蹴而就的。
由于目前國內(nèi)基本沒有相關(guān)經(jīng)驗可以借鑒,給利用煤制氣“飛灰”保證鍋爐穩(wěn)定燃燒帶來較大的困難。盡管面對重重困難,但是電廠鍋爐車間全體員工勇挑重擔、積極探索,在各級的精心統(tǒng)籌和細致指導(dǎo)下,不等不靠、迎難而上。公司電廠鍋爐車間通過密切聯(lián)系設(shè)計院技術(shù)人員、精心制定改造方案,經(jīng)過車間運行人員大量燃燒試驗,積累了不同運行方式下穩(wěn)定燃燒的經(jīng)驗數(shù)據(jù),同時,通過一系列輸送操作試驗,觀察記錄進料、疏灰時間對爐膛負壓、排煙溫度、主蒸汽壓力和蒸汽溫度變化等情況。
經(jīng)過兩個多月的不斷試驗,煤制氣“飛灰”改造技術(shù)終于取得了突破性的進展,由原來設(shè)計的間斷式送灰方式改為連續(xù)式送灰,避免了送灰過程中給鍋爐燃燒和主蒸汽壓力造成的不穩(wěn)定性,切實保障了鍋爐穩(wěn)定運行,終成功完成了該項技術(shù)改造創(chuàng)新工作。此項技改創(chuàng)新項目,既實現(xiàn)環(huán)保節(jié)能、綜合利用資源,又為公司節(jié)省了購買改造設(shè)備的資金,程度上為公司創(chuàng)造經(jīng)濟效益。
雖然經(jīng)常工作到深夜,雖然身上布滿烏黑的煤灰,但當技術(shù)改造成功的那一刻來臨時,印尼賓坦氧化鋁公司的每個人臉上都洋溢著燦爛的笑容,內(nèi)心充滿了無比的成就感,這種發(fā)自內(nèi)心的喜悅是無法用言語形容的。
一直以來,印尼賓坦氧化鋁公司高度重視科技創(chuàng)新工作,以科技助力企業(yè)發(fā)展,通過依托集團公司科研平臺、整合海外資源優(yōu)勢,并充分結(jié)合企業(yè)發(fā)展實際,開展一系列技術(shù)創(chuàng)新項目,為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。
鍋爐,飛灰,煤制氣








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